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公伯峡电站左岸泄洪洞洞衬砼施工总结
公伯峡左岸泄洪洞洞身全长567m,共分为64段,其中第1段至第12段(桩号左泄0+35~左泄0+142.146)、第39段至第64段(桩号左泄0+367.144~左泄0+602)为直线段。第13段至38段为曲线段(桩号左泄0+142.146~左泄0+367.144),曲线段弯曲半径R为150m,除个别段段长稍有变化外,直线段段长多为9.2 m,曲线段段长多为9 m,根据不同的围岩类别衬砌厚度分别为0.6m、0.8m、1.0m三种,局部因地质原因引起超挖,最大衬砌厚度达1.5 m。 二、模板选择 左岸泄洪洞洞内最大流速24~25m/s,为避免砼表面不平引起的气蚀,经认真比较各种模板方案,最低选用两台模板台车进行砼衬砌,其中一台为全圆针梁直线模板台车,另一台为全圆针梁曲、直两用模板台车,全圆针梁曲直两用模板台车前期衬砌直线段,后期改装成曲线型模板台车。 (2)模板台车工作窗口及附壁式振捣器布置: 三、施工程序 砼衬砌施工程序如下: 选用3台6 m3砼搅拌车配2台HBT-60型砼泵入仓。 四、质量控制 公伯峡施工局实行的“三检一验制”,即班组初验、工区复验、施工局终验、监理验收。原材料进厂经过检验合格后才可使用,本道工序不合格不能进入下一道工序,在泄洪洞砼施工中,我们把钢筋安装位置、焊缝质量、模板台车安装误差、台车表面清理等作为浇筑前质量控制的重点,砼浇筑过程中,试验室现场专人监控,发现不合格料不允许入仓,监仓人员对铺料厚度、振捣时间等认真监测,并作好记录,浇筑过程中台车变形观测专人负责,使整个施工过程处在受控状态。 五、模板台车拆除 直线型模板台车施工完毕后在出口渐变段拆除,利用系统支护锚杆作为吊点拆除仿模,走出渐变段后由门机拆除。 曲直两用模板台车衬砌第19段时在顶部布置二排共10个吊环,吊环按两部分制安,预埋部分为内丝扣埋件与系统支护锚杆焊接,吊环在砼衬砌拆模后拧在内丝扣埋件上即可,利用吊环拆除顶模及边模,针梁与底模向上游行走出泄洪洞。 六、结束语 公伯峡左岸泄洪洞砼从2001年10月21日开始施工,2002年11月30日结束。施工过程中台车由直线型改为曲线型并进行了加固,前期施工一个循环7天,后期熟练后5天一个循环,较普通模板浇筑节省时间一半。砼表面水泡、气泡基本消除,外观平整光滑,砼优良率达94.92%,经钻孔取芯检查满足要求,但还存在一些问题需改进:(1)由于衬砌厚度变化、堵头模板使用木模,环向缝有变形现象;(2)模板与已衬砼搭接不严密,需进行打磨处理;(3)等强时间为48小时,应根据气温情况缩短;(4)模板台车调整时间长,台车结构需改进;(5)砼入仓强度偏低,浇筑时间稍长。
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